Ремонт компрессора кондиционера dac

Ремонтируем компрессор кондиционера автомобиля самостоятельно

Многие современные автомобили оснащены такой полезной опцией, как кондиционер, который становится спасением с приходом летнего зноя. Привыкнув к комфорту в салоне машины, печально будет обнаружить, в один из дней нажав кнопку кондиционера, что не наступает долгожданная прохлада. Причина очевидна – неисправна система кондиционирования, наиболее частым источником неприятностей, в этом случае становиться поломка компрессора кондиционера.

Учитывая цену нового агрегата и стоимость услуг автосервиса, встает закономерный вопрос, возможно ли произвести ремонт компрессора кондиционера автомобиля самому? Ответ прост, да! Но перед тем как приступить к ремонту, стоит разобраться в его конструкции и какие признаки указывают на выход из строя компрессора.

Принцип работы

В функцию этого агрегата входит сжатие, преобразование хладагента в жидкое состояние с последующей его циркуляцией в системе. В основном в современных автомобилях нашли применение поршневые компрессоры, где несколько поршней, приводимых в движение закрепленной на валу нагнетателя «качающей шайбой», двигающихся в осевом направлении, сжимают фреон до нужного состояния и способствуют его дальнейшему прохождению по системе.

Смазку движущихся рабочих частей компрессора обеспечивает специальное масло, добавляемое в хладагент. Для разных марок фреона добавляется соответствующее масло, к марке R12 добавляется минеральное масло, в R134а доливают (PAG) полиалкиленово-гликолевое.

Диагностика

Признаки, указывающие на неисправность компрессора, могут проявляться как при внешнем осмотре, так и с появлением шумов при работе автомобильных кондиционеров:

  • Утечка хладагента – причин здесь несколько, если отсутствует механическое повреждение компрессора, то подтекает из сальника или из прокладок в местах соединения агрегата. Определить место утечки фреона можно с помощью УФ лампы, перед этим добавив в хладагент флуоресцентную краску.
  • Шум во время работы кондиционера и при его выключенном состоянии – показатель, по которому можно судить о выходе из строя подшипников вала или приводного шкива. Этот же шум свидетельствует о большем, чем требуется, натяжении ремня. Если при отключенной электромагнитной муфте и ослабленном ремне шкив компрессора, проворачиваемый своими руками, очень туго крутится или подклинивает, значит, проблема в подшипнике, когда же ролик вращается тихо и без усилий, возможно, гудит подшипник вала.
  • Электромагнитная муфта – о ее неисправности подскажет отсутствие щелчка при включении кондиционера. Это происходит когда между прижимной пластиной и шкивом появляется большой зазор вследствие выработки муфты или в случае плавления катушки от перегрева компрессора.

  • Звонкий стук или урчание при работе компрессора – сигнализирует о том, что погнуты клапана или изношены рабочие поверхности поршневой группы, также об этом может сигнализировать не соответствующее номинальным значениям давление, измеряемое на входе и выходе из компрессора.
  • Ремонт основных неисправностей

    Если выявлена возможная причина поломки компрессора автомобильного кондиционера, то можно начинать ремонт своими руками:

    • При небольших механических повреждениях корпуса следует их заварить с помощью аргонно-дуговой сварки.
    • Для замены сальника или прокладок своими руками нужно изначально слить хладагент и снять с машины компрессор. При протекающих прокладках подлежит разборке корпус нагнетателя, состоящий из нескольких частей, в зависимости от его типа, между которыми и устанавливаются эти составляющие. Замена сальника начинается со снятия съемником ступицы муфты, после чего, удалив стопорное кольцо, фиксирующее сальник, при помощи специального приспособления снимаем сальник и заменяем его новым с помощью оправки.
    • Замена неисправного подшипника шкива своими руками производится также на снятом с машины компрессоре. Соответственно сняв приспособлением с вала саму муфту, выпрессовываем подшипник, заменяем его новым и производим сборку в обратном порядке.
    • Замена подшипника вала своими руками более трудоемкий процесс, требующий разборки всего корпуса компрессора.
    • Ремонт электромагнитной муфты состоит в снятии с нагнетателя и замене вышедших из строя на новые: прижимной пластины, сгоревшей катушки или шкива на котором появилась выработка.
    • Считается, что при неисправности поршневой группы, долив масло в систему, можно отстрочить отказ в работе компрессора. Но не стоит забывать о мелких частицах, неизбежно появляющихся при выработке в металле, которые, попав в систему, могут забить терморегулирующий клапан и ресивер-осушитель, что в итоге приведет к промывке всей системы. При замене узлов поршневой группы своими руками или устранением проблем с клапанами требуется полная разборка компрессора.
    Читайте также:  Ремонт бетонных ступеней крыльца технология

    После разборки и промывки следует выявить и заменить неисправную деталь и разобраться в причине, приведшей к такому результату.

    Смотрите видео по теме:

    Источник

    Ремонт компрессора кондиционера своими руками. Он работает!

    Кондиционер, отопление и вентиляция Климат в наших машинах и все что с ним связано.

    • Посетителям
    • Новеньким
    • Патриотам

    Итак, коллеги, случилась у меня беда.
    Прошедшей осенью на моём чайзере 1JZ загнулся компрессор кондиционера.
    Симптомы были следующие:
    Совсем не холодит, при очень больших оборотах, едва-едва появляется прохлада, и то не на долго.
    Поехал к «мастерам».
    Подключив манометры к магистралям, мастера увидели следующее:
    Давление в системе нормальное, фреон есть, и никуда не ушел, однако компрессор не создает разницы давления.
    Вообще не создает. Вердикт — замена компрессора + рекомендуется промывка всей системы (вероятно — черная смерть компрессора) + замена фильтра-осушителя.
    Я расстроился.
    Работы, материал, сам компрессор, в общем — на 15 тыс р выкатывается.
    Заказал в местном магазинчике б/у компрессор. Сделал полную предоплату.
    В общем, кинули меня. нет компрессора, продавца нет, есть только заявление в милицию.
    viewtopic.php?f=6&t=78796&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
    viewtopic.php?f=6&t=83346&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
    Так незаметно пришла зима.
    А зимой компрессор не особо нужен оказался.
    Так без него и проездил.
    Пришла весна, стал подумывать о ремонте. В Краснодаре без кондюка тяжеловато, мягко скажем.
    В общем, решил следующее:
    Т.к. в принципе, б/у компрессоры я нашел в Кропоткине, я понял, что терять нечего — попробую отремонтировать свой.

    Итак — снятие:
    Для снятия был выбран один из солнечных, но ужасно ветреных выходных.
    Почитав форумы, я понял что, снять компрессор не сложно, за исключением того, что потребуется вывернуть некую шпильку, у которой кончик — как отвертка-звездочка.
    Нашел я под капотом эту шпильку.
    Купил специальную головку под эту шпильку — на всякий случай. (Набор стоил 450 рублей.)
    Думаю — ну не могут япы сделать так, чтобы что-то тяжело снималось.
    В общем, стравил через клапан перед радиатором фреон. Травил обычной отверткой, правда на всяк пожарный, руку в перчатку одел — боялся, что обморозит.
    Одев ключ на болт натяжного ролика, и провернув его по часовой стрелке, я провернул натяжитель. Ремень ослаб, тут-то я его и снял.
    Далее, отсоединил провода от компрессора — разъемы все разные — потом не перепутаешь.
    Выкрутил болты 90105-10089 — один сверху, другой внизу — его почти не видно сверху.
    Остались еще два крепежа — один болт внизу сбоку — 90105-10208
    второй — ШПИЛЬКА! (90123-10004)
    ШПИЛЬКА! Будь она неладна!
    Ни гайка на этой шпильке, ни сама шпилька обычными усилиями выходить не хотела!
    Ладно, думаю, скручу гайку, шпилька без скрученной гайки точно не полезет.
    А места то мало! там нужно втиснуться между проводами, гидрачем, масляным фильтром.
    Сперва пробовал головкой на 14 и удлинителем — ничего не получилось. Из-за длины удлинителя, получался рычаг, из-за которого при большом усилии, головка так и норовила соскочить в сторону с гайки.
    В общем, грани на гайке начали слизываться.
    Нет, думаю, так не пойдет. Еще чуть-чуть, и я гайку буду тисками снимать со съемом впускного коллектора.
    В общем — пришлось снимать гидроусилитель, чтобы высвободить пространство под маневр.
    Гидрач снял просто — через дырки в его шкиве выворачиваются два болта. Отсоединять патрубки не стал, жидкость не сливал.
    Места стало побольше, потом применил WD-40. И гайка сдалась.
    Теперь надо было отсоединить трубки. Гайки на трубках открутились просто.
    Внимание! трубочки надо снимать аккуратно. Как только трубочку сняли, надо заткнуть дырку в компрессоре не ворсистым материалом (я заткнул обычной ХБ тряпкой). А сами трубочки надо тоже чем-то обернуть, чтобы пыль и грязь туда не попали.
    Ну, всё думаю, снял компрессор!
    Остался нижний болт сбоку.
    Сверху до него не долезть.
    А дело было, забыл написать, перед домом, прямо во дворе.
    Ямы нет.
    Задомкратил я своего чайзера с левого боку, подложив под домкрат пару кирпичей.
    Положил его ребром жесткости на пирамидку кирпичей, и полез под него.
    Открутил пластиковую защиту, и вот он — нижний болт.
    Болт скрутил.
    Ну, всё думаю, снял компрессор!
    Не тут-то было!
    Компрессор, скользя по шпильке упирается в кузов!
    Тут на помощь опять пришла WD-40, уже побрызганная на стык шпильки и блока цилиндров.
    С помощью той самой, купленной на всякий случай головки, я шпильку вывернул.

    Читайте также:  Расход пены монтажной при ремонте межпанельных швов

    Так компрессор оказался у меня в руках.

    Далее — домой на переборку.
    По-хорошему, надо было весь компрессор предварительно вымыть от грязи и масла керосином. Но у меня не было керосина.

    Удерживая диск сцепления электромуфты компрессора, (я держал спец зажимом, на подобии плоскогубцев с фиксатором),
    Откручиваем болт, удерживающий диск на валу.
    Снимаем (обратил внимание, между валом и диском была подложена шайбочка. ).
    Там скобочка, скобу снимаем, и снимаем шкив.
    Там опять скобочка, снимаем и её, затем снимаем катушку электромуфты.
    Видим голенький компрессор.
    Откручиваем шестигранником шпильки. Предупреждаю — затянуты ОЧЕНЬ сильно.
    Снимаем переднюю крышку.
    Видим упорный подшипник, «косую шайбу», и скользящие по ней 7 поршней.
    Поршня, по-хорошему, надо пометить, дабы потом воткнуть в нужном порядке — каждый поршень в родной цилиндр.
    Сняв заднюю крышку компрессора, видим клапанную пластину.
    При разборке клапанной пластины — опять все пометьте, чтобы при сборке, клапанные лепестки попали на свои сёдла.
    Всё разбираем (сальники и подшипники не вынимал), моем, сушим. Сушил в духовом шкафу Bosh при 100 градусах с включенным вентилятором.
    При пробной сборке клапанной пластины, решил проверить герметичность клапанов.
    Оказалось, что клапаны высокого давления (это те, которые из пластинки — звездочки) совсем неплотно прилегают к сёдлам, сформированным обычной круглой проточкой в клапанной пластине. В общем, клапана — травили.
    Решил поджать лепестки. Поджал — не помогло.
    Потом понял в чем дело — оказалось, что лепестки упираются в промежуток между центральным кольцом, и проточкой, формирующей седло клапана, и не достают до седла клапана. Может, это последствия выработки седла? В общем, я эти промежутки бормашиной и сточил. После этого лепестки клапанов плотно легли на седла. И ртом, в обратную сторону, такой клапан практически не продувался (а до этого продувался, еще и со свистом).
    Далее, из задней крышки компрессора надо обязательно вынуть перепускной регулировочный клапан.
    Все резинки снять, чтобы не растворились, и промыть железку карбклинером, или еще чем едким.

    Читайте также:  Акт комиссионной приемки выполненных работ по капитальному ремонту

    В общем, по моим предположениям, неисправность моего компрессора была именно в нем.
    т.к. до отмачивания его в растворителе, в карбклинере, он не работал. т.е. он был в постоянно открытом положении.
    Как проверить клапан?
    Не просто. В его широкой части два отверстия. Оба заматываем изолентой в несколько слоев. очень плотно.
    Далее прорезаем одно из них. В это отверстие чудесным образом входит носик обычного одноразового шприца.
    Таким образом, мы будем создавать нужное для закрытия клапана давление.
    Далее, в момент создания шприцем давления, нужно дуть в узкую часть клапана — сеточку. В обычном положении, воздух будет выходить в шейке клапана из четырех отверстий. А вот если создать давление шприцем, то клапан должен закрыться.
    Так вот, дуть 10кубовым шприцем — не получилось — надламывается поршень.
    Дуть пятикубовым — объема мало. Поэтому я в шприц набрал воды, она-то не сжимается.
    Кто-то скажет, что воду нельзя и тд и тп. я скажу — что у меня вариантов не было. Дуть ртом и использовать растворитель — приятного мало. Компрессорное масло я еще не купил, и керосина тоже не было. Да и потом, я все просушил и промыл карбклинером.
    Вообще, вода применилась для окончательного диагноза — что клапан восстановлен.
    А так, если пятикубовым шприцем давить воздух, то игла, которую видно в четыре отверстия в шейке клапана будет двигаться, и это видно невооруженным глазом. (до промывки она не двигалась)
    Далее

    Сборка:
    В общем, ничего сложного — в обратном порядке, кроме некоторых нюансов.
    Первый — самый основной: все детали перед сборкой надо обильно смазывать компрессорным маслом.
    Второй — это посадка поршней на шайбу — на фотке видно. Спасает обычная бухгалтерская резинка.
    Не знаю, что скажут технологи, но я все прокладки перед установкой смазывал тем же компрессорным маслом.
    Протягивал шпильки сильно.
    На следующий день — дотянул.
    Еще один нюанс. После сборки, в компрессор положено заправить масло.
    По паспорту его должно быть 100 грамм (допускается до 150 — это под капотом на бирке написано).
    Я залил 130.
    Заливается оно через болт вверху компрессора — видно на фото.
    После сборки, перед установкой, не забудьте заткнуть все отверстия компрессора!

    Установка:
    Тоже ничего сложного, все в обратном порядке. Единственное что, надо не забыть компрессор сажать на место уже со вставленной в него злополучной шпилькой. Шпильку закручивал после того, как закрутил все посадочные болты компрессора.
    Гайка на шпильке — особенная. Шаг резьбы мелкий. Поэтому слизанную гайку «на 14» пришлось превратить напильником в «на 13».
    Трубочки перед подключением к компрессору очищаются, и обязательно смазываются компрессорным маслом — чтобы резинки не задрало.

    В принципе — ВСЁ! Завел, поехал.
    На станции залили паспортные 800 грамм фреона. Только при включении «на максимум» компрессор стал издавать низкочастотный рокот, а радиатор кондиционера (конденсатор) стал очень сильно греться, приборы мастера показали, что давление на высокой стороне оч большое (не помню сколько, но помню, что в красной зоне).
    Мастер сказал, что 800 грамм многовато, откачал 100 грамм и все нормализовалось. Прибор утечек не обнаружил. 3 дня — полет нормальный!

    В придачу к рассказу прикладываю нарытый на просторах сети интернет документ, отлично описывающий принцип работы компрессора.

    Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд:
    не понимаю, что с фотками происходит?
    когда загружал — на предосмотре видел, и после создания темы — тоже видел.
    а теперь — одни надписи.

    Источник

    Оцените статью