Ремонт тнвд кия соренто

Содержание
  1. Ремонт тнвд кия соренто
  2. Re: Как отремонтировать ТНВД?
  3. Re: Как отремонтировать ТНВД?
  4. Re: Как отремонтировать ТНВД?
  5. Re: Как отремонтировать ТНВД?
  6. Re: Как отремонтировать ТНВД?
  7. Re: Как отремонтировать ТНВД?
  8. Re: Как отремонтировать ТНВД?
  9. Re: Как отремонтировать ТНВД?
  10. Re: Как отремонтировать ТНВД?
  11. Re: Как отремонтировать ТНВД?
  12. Re: Как отремонтировать ТНВД?
  13. Re: Как отремонтировать ТНВД?
  14. Re: Как отремонтировать ТНВД?
  15. Кто сейчас на конференции
  16. Ремонт тнвд кия соренто
  17. Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x
  18. Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x
  19. Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x
  20. Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x
  21. Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x
  22. Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x
  23. Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x
  24. Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x
  25. Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x
  26. Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x
  27. Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x
  28. Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x
  29. Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x
  30. Кто сейчас на конференции
  31. Ремонт ТНВД Kia Sorento
  32. Цены на обслуживание топливной аппаратуры и двигателя Киа Соренто. Прайс-лист Kia Sorento
  33. Ремонт тнвд кия соренто

Ремонт тнвд кия соренто

Евгений Юдин » 01 июн 2009, 11:45

Re: Как отремонтировать ТНВД?

ShineOn » 01 июн 2009, 12:13

Re: Как отремонтировать ТНВД?

velagor » 25 июн 2012, 15:18

Re: Как отремонтировать ТНВД?

olegkazan » 28 июн 2012, 16:58

Re: Как отремонтировать ТНВД?

velagor » 28 июн 2012, 17:14

Re: Как отремонтировать ТНВД?

dolivan » 28 июн 2012, 19:58

Свистеть врядли. Поройся в нете по поводу подшипников скольжения почитай. Будет информативнее.

Добавлено через 5 минут 43 секунды:
По поводу ремонта ТНВД разговаривал с Лехой Юричем, говорит что в большей массе дорестайловские не ремонтопригодны. И опять же все зависит от того что сломалось.

Re: Как отремонтировать ТНВД?

velagor » 28 июн 2012, 21:09

Re: Как отремонтировать ТНВД?

dolivan » 28 июн 2012, 21:46

Re: Как отремонтировать ТНВД?

velagor » 29 июн 2012, 09:15

слушали приборчиком, которым подшипники дефектуют на электромоторах
поэтому ошибиться не могли

Добавлено через 6 дней 6 часов 1 минуту 29 секунд:
нужна помощь спецов по топливной аппаратуре
если ТНВД начал «выть» это свидетельствует о его скорой кончине.
есть возможность прикупить восстановленный на заводе ОЕМ насосик, есть смысл его брать? по цене в 2,5 раза дешевле нового, как посмотреть номер на насосе не снимая его, т к возможно 2 варианта с последними цифрами 000 или 010
мой вин KNAJC52183A143749

Re: Как отремонтировать ТНВД?

dolivan » 05 июл 2012, 18:14

его прекрасно видно. Если смотреть со стороны аккума, то там есть две трубочки, подача топлива и подача в рампу. Вот штуцера этих трубочек куда вкручены, на этой части и есть номер насоса, наклейка там.

Добавлено через 16 минут 43 секунды:

у меня на такие цифры заканчивается, и вот что форсуныч на мою просьбу ответил по моему вину:
Добрый день ! По вину изначально ставиться насос с оригальным номером 33800-4A010 (0 445 010 103) , по бошу 0 445 010 101 (снят с производства) , на нынешний момент номер по бошу 0 445 010 355.

Re: Как отремонтировать ТНВД?

velagor » 06 июл 2012, 06:58

Re: Как отремонтировать ТНВД?

dolivan » 06 июл 2012, 09:30

Re: Как отремонтировать ТНВД?

velagor » 06 июл 2012, 10:17

Re: Как отремонтировать ТНВД?

dolivan » 06 июл 2012, 13:01

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Источник

Ремонт тнвд кия соренто

Лёха Юрич » 24 янв 2014, 22:29

Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x

krot-xt » 25 янв 2014, 00:19

Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x

Gubkin » 25 янв 2014, 04:42

Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x

Лёха Юрич » 25 янв 2014, 19:55

Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x

krot-xt » 25 янв 2014, 21:26

Дочурка вернулась с прогулки еле успел енто в коробку убрать .

Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x

дмитрий50 » 19 июн 2016, 21:28

Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x

keksoid » 20 июн 2016, 14:04

Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x

дмитрий50 » 20 июн 2016, 21:33

дорого брал его?жалко что не в Питере живешь(

Добавлено через 39 минут 40 секунд:
наверное все таки не клапан обратки,совсем не то в яндексе выдает по картинкам

Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x

keksoid » 21 июн 2016, 05:33

Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x

дмитрий50 » 22 июн 2016, 09:52

Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x

keksoid » 23 июн 2016, 15:15

Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x

дмитрий50 » 25 июн 2016, 17:00

Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x

Стасан » 25 июн 2016, 17:51

Re: Фотоотчёт разборки ТНВД sorento 2.5 140x

дмитрий50 » 26 июн 2016, 19:59

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Источник

Ремонт ТНВД Kia Sorento

Цены 3500. 9500 руб.

Сроки 2. 3 дней

Ремонт ТНВД Киа Соренто дизель – комплекс мероприятий, включающий диагностику состояния комплектующих, выявление неисправных или выработанных деталей, их восстановление или замену, проведение проверочных испытаний, регулировочных работ.

На то, что вашему Киа Соренто дизель необходим ремонт ТНВД, косвенно указывают следующие признаки:

    не запускается двигатель или его запуск сильно затруднен;

обороты мотора на ХХ «плавают»;

разгон вялый, автомобиль не набирает скорость, теряется мощность мотора;

появились видимые потеки дизтоплива в секторе ТНВД;

  • из глушителя выходит серо-сизый дым.
  • Причин для выполнения ремонта ТНВД Киа Соренто дизель может быть несколько. В случае, когда двигатель не запускается, чаще всего отсутствует необходимое давление в топливной аппаратуре. Неисправность может быть вызвана:

      потерей герметичности, в результате чего наблюдается подсос воздуха в контуре до ТНВД;

    износом подкачивающей секции;

    неисправностью регулятора давления;

    неполадками механического ограничителя давления в рейке;

    Читайте также:  Определение трудозатрат при ремонтах пути

    неисправностью форсунок – проверка выполнятся «по обратке»;

    неисправностью насоса высокого давления – ТНВД, работающий на оборотах 200-250, должен создавать давление на эталонном датчике, установленном на выходе, не ниже 1000 бар;

  • неисправностью ЭБУ – в этом случае при прокрутке наблюдается падение напряжения ниже 9 В.
  • В зависимости от характера неполадки ремонт ТНВД Киа Соренто дизель в авторизованном сервисном центре «BOSCH» в Москве может быть выполнен без снятия с автомобиля или после его демонтажа. Обязательное мероприятие – предварительная диагностика состояния агрегата и его рабочих параметров с применением профессионального диагностического оборудования. По итогам проверки проводится выявление деталей, подлежащей замене, их перечень согласовывается с заказчиком.

    Источник

    Цены на обслуживание топливной аппаратуры и двигателя Киа Соренто. Прайс-лист Kia Sorento

    Ремонт топливной системы

    Компьютерная диагностика автомобиля без поиска неисправностей

    Поиск неисправностей( норма \час )

    Первичная диагностика на автомобиле (замер «обратки» форсунок на колбах

    диагностика двигателя (механическая)

    Полная диагностика топливной системы автомобиля (замер «обратки» форсунок на колбах,замер давления ТНВД.компьютерная диагностика

    Первичная диагностика форсунокCR на стенде (шт)

    Демонтаж /монтаж форсунки Common Rail под клапаной крышкой

    Демонтаж /монтаж форсунки Common Rail

    Демонтаж монтаж топливного бака

    Демонтаж монтаж ТНВД (без демонтажа ГРМ)

    Демонтаж монтаж ТНВД (с демонтажом ГРМ)

    Замена регулятора давления CR

    Двигатель

    Замена свечей накала (без высверливания ,в завитсимости труднодоступности свечей)

    660 руб +демонтаж форсунки или свечи накала

    Замена топливного фильтра

    Замена масла ,фильтра

    Замена воздушного фильтра

    Замена гидронатяжителя и цепи ГРМ

    Замена генератора ,стартера ,(в зависимости труднодоступности агрегата)

    Установка дополнительного топливного фильтра сепаратора с изготовлением кронштейна крепления(без подогрева)

    Установка дополнительного топливного фильтра сепаратора с иготовлением кронштейна крепления(без подогрева)

    Сопутствующие демонтажные работы

    Демонтаж \монтаж .чистка заглушение клапана ЕГР

    демонтаж монтаж поддона картера

    Демонтаж\монтаж эектронасоса (в топливном баке)

    Источник

    Ремонт тнвд кия соренто

    «Не надо падать духом. Это входит в привычку»

    KIA SORENTO 4DCB Common Rail.

    В этой статье мы постараемся рассказать Вам о новых системах впрыска топлива дизельного двигателях и познакомить читателя с некоторыми вопросами ремонта и диагностики «дизеля», семейства последних разработок ведущих производителей топливных систем управления (“R.Bosch”, “Lucas”, Siemens” и др.).

    Что такое Common Rail?

    Всё очень просто.
    Топливный насос высокого давления подаёт топливо в топливную рампу, играющую роль ресивера.
    Здесь топливо находится под постоянным высоким давлением более 1.000 атм. Открытие форсунок происходит не как в «обычном дизеле» — гидромеханическим способом (от повышения давления), а электронным способом — подаваемым сигналом от ECU.

    Уникальность этой системы заключается в том, что она позволяет производителю дизельного двигателя СУЩЕСТВЕННО улучшить показатели экономичности, мощности, уменьшении шумности работы, повысить динамику разгона.
    Всё вышесказанное имеет отношения не только к дизельным двигателям, но также и бензиновым автомобилям. Это широко известные D4D и GDI. Каждая из этих систем хороша по своему. Но, как и многие другие имеют свои недостатки.

    Вот именно об этих недостатках и проблемах, но только в «дизельном варианте», мы и постараемся рассказать.

    Как полноценная «ремонтная» единица, наша мастерская существует недавно, каждый человек из нашей «команды» свой опыт приобретал самостоятельно.

    И стоит рассказать об опыте первого ремонта топливной системы автомобиля KIA Sorento 2001г. выпуска с двигателем 4DCB Common Rail.

    Это был первый «Common Rail», который приехал к нам в мастерскую.

    До нас автомобиль побывал во многих других автомастерских.
    И поставленный диагноз этой машине был просто катастрофичен.
    А «лекарство» было прописано коротко и непонятно: «помойка».
    Не знаю. Не понимаю. И не могу понять.
    Вот так , просто : взять и отправить «с глаз долой и подальше» ?

    А проблема оказалась настолько простая!

    Но в тоже время, не совсем понятна на первый раз. Так что об этом надо рассказать подробно. ..

    Простота заключалось в самой неисправности.

    А сложность — в понимании и решении этой задачи. Вот что происходило на самом деле:

    — Машина хорошо работала на холостых оборотах.

    — Отлично вела себя во всех режимах.

    — Расход топлива вполне устраивал хозяина.

    Но существовала проблема.

    Если автомобиль заглушить, то завести его было практически невозможно.

    То есть: нужно было снять впускной патрубок или приоткрыть крышку воздушного фильтра и брызнуть в патрубок сию горючую смесь.

    И только после этого можно было запустить двигатель.

    Эта процедура происходила независимо от того, холодный двигатель или горячий. Вот в таком ужасном состоянии к нам и прибыл «больной».

    «Наконец-то пришло и наше время!»,- подумал я и с «умным» видом взял в руки автомобильный сканер. В надежде, что он мне расскажет, «где и что болит у пациента».

    Но не тут-то было!

    Правда, сканер «выдал» нам код неисправности одного датчика давления топливной рампы. А когда мы его «стёрли», то тут же попытались запустить двигатель.

    Ситуация не изменилось.
    Не запускался.

    При повторном сканировании , кодов ошибки уже не обнаружили — скорее всего, это был «старый» код неисправности, который остался с предыдущей мастерской.

    Следовательно, наши надежды на успешное решения проблемы, простым «взмахом волшебной палочкой» в образе автомобильного сканера, растаяли, и впереди замаячили бессонные ночи, в поисках технической документации.

    Которой у нас на тот момент не было. Да и то, что было, — было неполным, отрывочным и не совсем понятным в то время.

    Короче говоря, что делать и с чего начать не знал никто.

    Но очень сильно хотелось » НЕ ударить лицом в грязь».

    Ведь хозяин машины смотрел на нас , как на «последнюю надежду». И очень хотел верить в это. И всем своим видом давал понять это нам. И мы друг друга поняли. Хлопнув по рукам, мы приступили к любимому занятию: «Искать иголку в стогу сена».

    Если вы помните, то я говорил, что это был наш первый двигатель с такой системой управления. Хотя читали о них мы много, но как показала практика, это не всё. И «стог сена» оказался не такой уж большой. Первое , что пришло в голову, так это ещё раз п росканировать систему управления по текущим данным в таких режимах:

    — когда двигатель работает

    Читайте также:  Ремонт обуви с ноги

    — когда мы его пробуем запустить

    Зная о том, что давление в топливной магистрали на двигателе 4DCB должно составлять :

    — на запуске не менее 25МПа,

    — на холостых оборотах 30МПа ,

    — на максимальных 135МПа,

    ,- мы сделали основной упор на изучение пусковых характеристик.

    И , как показало время, мы не ошиблись. Когда двигатель работа л , давление в топливной рампе составляло 28МПа от желаемых 30МПа.

    А вот при запуске картина другая: 17МПа от желаемых 25МПа.

    Это нас и насторожило.

    Ведь «система не глупая» и датчик давления на топливной рейке не просто элемент, который мы встречали раньше. В его корпусе расположена мембрана с полупроводниковым первичным преобразователем, а также имеется электронная схема обработки сигнала с точностью измерения до 2% (при давлении 150МПа).
    Просто заменить этот датчик невозможно. Проверить тоже проблематично. Но и считать его неисправным , мы также не могли. Слишком большая потеря давления на запуске — до 8МПа.

    И вот что было обнаружено при полной проверке всей системы на герметичность в момент запуска
    (все измерения проводились одинаково для каждой форсунки: .

    Время прокручивания стартером 5 сек. и мерной колбой, с эталоном 20мил/лит, куб.

    1-я форсунка: 5сек. 8-10 мил, лит.

    2-я форсунка: 5сек. 0мил, лит.

    3-я и 4-я форсунки такой же показатель, что и на 2-ой форсунки.

    «Плохо» это или «хорошо» мы тогда не знали.

    Проверить эти форсунки на «качество распыла» на простом стенде невозможно (вспомните, при каком давлении они работают).

    Но возможно проверить на процент утечки. В чем собственно и заключался весь дальнейший ремонт неисправной форсунки. И вот что выяснилось.

    При проверке 1 и 2 форсунки уже на стенде, коэффициент утечек у них был следующий:

    Форсунка №1 — при резком нажатии на рычаг стенда до 30Мпа, включили секундомер и проверили время падение стрелки до нулевой отметки. Результат составил 6-7сек.

    Форсунка №2 — при таких же условиях проверки: 16-18 сек, что вдвое больше.

    Но в этом ли проблема? Это еще стоило выяснить.

    И тут в голову пришла сумасшедшая идея. А что если попробовать завести машину без первой форсунки?
    И для этого мы взяли обыкновенную форсунку от грузовой машины «МАЗ – 238» и выставили на ней давление 28Мпа. И поставили её в линию с остальными форсунками. А первую оставили на месте без подвода топлива, но с подачей штатного напряжения.

    И автомобиль завелся, уверено, но без одного цилиндра.

    Вот, казалось бы, и найдена проблема.

    Неисправна первая форсунка.

    Слишком большой переток по линии возврата топлива на пусковых оборотах.

    А тот факт, что машина заводилось при помощи подручных средств?

    Так это объяснялось тем, что воспламенение жидкости основанной на маслах и спиртовой основе, происходит гораздо раньше, чем дизельного топлива. Естественно, с большим крутящим моментом. И датчик давления не успевал определить потерю общего давлении в рампе, а видел лишь малую долю «перетока» только на оборотах, когда горючая смесь не успела воспламениться.

    Всё вышесказанное было лишь предисловием. А самое главное заключалось в исправлении самой неисправности. Когда хозяин узнал проблему, он очень обрадовался и побежал за новой форсункой. Но вернулся очень быстро и без неё. Сказал, что за доставку запросили 1200 у.е.

    А заказ выполнят в течение месяца, а может быть и больше.

    Дело в том, что мы живем в г. Якутске и, как сами понимаете, во многих благах цивилизации «несколько» ограничены.

    Поэтому пришлось её » делать».

    К сожалению не весь материал фиксировался на фото. Эта идея пришла не сразу и поэтому мы выложим только тот материал, который у нас остался. И посвятим дальнейшее повествование только проблеме ремонта форсунки. Так как все остальные нюансы займут ещё большего времени, и не хотелось бы сейчас вдаваться в их подробности.

    Итак , форсунка KIA Sorento 4DCB .
    Её «прелести и особенности».

    1. Крестообразная направляющая.

    4. Пружина запирания иглы.

    5. Мультипликатор запирания.

    6. Втулка мультипликатора.

    7. Жиклер камеры гидрауправления.

    8. Шариковый управляющий клапан.

    11. Электр о магнит.

    12. Пружина клапана.

    13. Углеродное покрытие.

    На другом рисунке — ниже ( рис.2) , мы приводим схему электрогидравлической форсунки R.BOSCH, с которой столкнулись на этой машине, но в новом варианте её исполнения — с дополнительной пружиной (1).
    Эта пружина служит для смягчения усилия , направленно го на смятия шарика (5), (рис.2). И одновременно является запорной пружиной канала мультипликатора(6), рис.2. В чем и была наша основная проблема.

    1. Пружина запирания клапана

    4. Демпфирирующая пружина

    6. Мультипликатор запирания
    7. Жиклер камеры гидроуправления

    8. Щелевой фильтр

    9. Входной штуцер

    1 0 — шток (синий цвет)

    11 — держатель шарика (красный цвет)

    12 – шарик (зелёный цвет)

    Рассмотрим только проблему управляющего узла электрогидравлической камеры (рисунок 2, крупный план).

    Отличие этих узлов, изображенных на рис. 1 и 2 в том, что в первом варианте (рис.1) нет пружины запирания клапана в верхней части форсунки.

    Стало быть, основные функции запирания и демпфирования, возникающие при работе, ложатся на один узел — пружину клапана 12 — Рис. 1

    А на рисунке 2 с добавлением пружины (1), произошло разграничение усили й запирани я и демпфирования.

    Хотя в первом варианте (рис.1) мы добиваемся больш е й запирающей силы пружины.

    Но её работоспособность хороша в менее «оборотистых» двигателях.

    К примеру, на грузовых автомобилях, того же семейства Common Rail .

    А при рассмотрении малых величин подачи и больших крутящихся моментах — второй вариант более предпочтителен (рис. 2) из-за того, что распределение сил запирания и демпфирования камеры управления стало более стабильным от цикла к циклу в момент подачи топлива (при отношениях диаметра мультипликатора к игле 1,2…1,5).

    Но при других отношениях диаметра мультипликатора к игле, процесс становится более точным и управляемым.

    Но в нашем случае мы не хотели бы рассматривать теорию массы и отношения сил быстродействия системы. А попытаемся разобраться в проблеме возникновения самой неисправности…

    Когда мы разобрали верхнюю часть форсунки, и детально её изучили, то поняли, что дело нам придется иметь не с «миллиметрами», а с «сотыми миллиметра»!

    Потому что диаметр шарика составил 1,35 мм, а диаметр дросселя в камере управления 0,23мм.

    Читайте также:  Ремонт лабораторного блока питания dazheng ps 1502d

    Но сюрпризы на этом не закончились. При более детальном рассмотрении штока, мы увидели торцевой надлом по оси штока.

    И довольно-таки глубокий. Это первое.

    Второе — это нижняя часть штока.

    Место соприкосновения держателя шарика и широкой площадки штока. Увидели «пробитую» вмятину.

    Третье нас повергло в долгие раздумья. Две вмятины на конусной втулке мультипликатора от держателя шарика. И соприкосновения его с » кратерной » поверхностью втулки мультипликатора.

    И четвертое обстоятельство заставило нас не просто задуматься, а очень сильно переосмыслить весь успех начатого дела. Это сам запорный шарик -рис.2, зеленым цветом позиция 12 .

    «Сделать» неисправность хотелось очень, поэтому, несмотря на определенные затраты, для просмотра и изучения деталей форсунки сначала была куплена большая лупа, затем простой микроскоп 1 к 100, а потом уже электронный микроскоп для полного детализирования всех объектов исследования.

    И когда была составлена полная картина всей проблемы, то весь наш пылкий задор и ярое желание помочь “ умирающему ” двигателю — всё сменились унылостью, состраданием к самим себе и полной безнадежностью положения.

    Что мы имели реально?

    . Сломанный шток, промятый конус и вмятый шарик диаметром 1,35мм.

    Для точности скажу, что длина штока 30.27мм,- не говоря о его прочности и качестве металла . Его изготовление для нас на тот момент не представлялось возможным .

    По той простой причине, что мы не знали, кто это может сделать и к каким последствиям это приведет, если нам и удастся его сделать.

    А самое главное — сможем ли мы не нарушить объем подачи этой форсунки во всем диапазоне ее работы.

    И где найти нужный диаметр шарика.

    Но удача нам улыбнулось. По воле случая к нам в мастерскую заехал на ремонт Nissan “Safari” с двигателем RD-28. Когда Клиент услышал и понял, какие у нас есть проблемы, то решил нам помочь.

    И сказал, что для него изготовить подобное изделие не составляет никакой проблемы.

    Так был решён первый вопрос. Осталось решить: «Что делать со злополучным шариком?».

    И тут я вспомнил, что однажды мне попадались маленькие подшипники, они применялись на фрезах по дереву. Это была последняя надежда.

    И пока мы ломали подшипники и подбирали нужный диаметр шарика, уже был готов первый образец штока.

    Но когда промер и ли его и сравнили с оригиналом, то новый оказался короче на 0,09 мм.

    И всё ещё не был найден подходящий размер шарика. «Разбег» новых составлял от 1,18, 1,27, 1,32, 1,45 и до 2,25 .

    1 – шток камеры гидрауправления, который был изготовлен под размер шарика, 1,32мм, и установлен на машину в окончательном варианте. Шток 2 цифра 2 был изготовлен в первом варианте, но оказался короче стандартного на, 0,09мм. В результате так и остался не востребован. Цифрами 3 и 4 показан один из образцов фрезы по дереву на которых мы нашли подходящий нам размер запорного шарика камеры управления, (рис.1 цифра 8). Остальные фрагменты фотографии не имеют отношения к деталям форсунки. Это металлические обломки подшипника.

    И тогда пришла в голову одна безумная мысль. А что, если нам увеличить нижнюю кромку штока под имеющиеся размеры шариков?

    И выполнить её немного с конусом, что бы не закрывать окончательно конусность втулки мультипликатора. И нашему новому знакомому пришлось изготовить второй вариант штока под размер шарика 1,32. И каково же было удивление, когда машина начала заводится. Уже без помощи “дихлофоса” Но не так уверено, как бы хотелось. А когда уменьшили регулировочную шайбу под гайкой ( которая стягивает всю конструкцию штока и депферной пружины камеры управления ), на 0,01мм. — то удача стала нам улыбаться!

    Машина начала заводиться как настоящий дизель. Радости не было конца.

    Такого самоудовлетворения мы не испытывали уже давно.

    Значит, все-таки можно делать эти форсунки.

    При тестовых заездах с хозяином машины и по показаниям текущих данных на сканере, мы не увидели большой разницы в разделе «коэффициент впрыска топлива по форсункам» .

    Но зато увидели желаемое давление на запуске — 23МПа. Что было на 6МПа больше тех, что мы видели при первой проверки (17Мпа).

    Вот так и закончилась наша эпопея с ремонтом форсунки KIA SORENTO 4DCB Common Rail.

    Я не хочу сказать, что наш случай это единственный вариант для всех вышедших из строя форсунок. Но в данном случае, может быть, это и был единственно верный вариант решения проблемы.

    Без замены на новую форсунку.

    К сожалению, мы не сохранили весь материал по этой работе.

    Но надеемся, что этот материал сможет кому-то помочь в решении подобных проблем.

    Не всегда надо просто менять деталь, до конца не поняв её работу. Быть может, кто-то и скажет, что это попахивает авантюризмом.

    Пусть говорят. Это их право.

    Моё мнение такое: «Не надо падать духом. Это входит в привычку!».

    Ну, вот, пожалуй и всё.

    Все «наболевшие» вопросы по ремонту дизельной топливной аппаратуры вы можете задать нам в личном сообщении.

    Наш почтовый ящик,

    Необходимое послесловие
    Вызывает обыкновенное человеческое Уважение к той «команде», которая
    делала эту работу. Ведь куда легче и проще было сделать так, как поступали
    в предыдущих мастерских — «отфутболить».

    И всё, и «голова не болит».

    Ан нет, посмотрите, сколько было вложено в эту работу Труда и Упорства.
    Да, возможно, с точки зрения «академического описания» здесь не всё «гладко».
    И «корифеи»,- те люди, которые изобретали и воплощали в металл этот двигатель, -они
    придут в ужас от того, что кто-то попытался вторгнуться в их «святая святых», что
    кто-то попытался самостоятельно изменить их конструкцию.
    И получить при этом вполне положительный результат.

    Наш сайт и далее будет публиковать подобные материалы тех людей,
    для которых слова «Диагностика и ремонт» не являются пустым звуком.
    Которые готовы ночами не спать, думать, придумывать и «передумывать» для того,
    что бы получить положительный результат и, действительно: «Возрадоваться» тому,
    что «у них получилось!».

    Именно на таких людях — Думающих, Упорных, Целеустремлённых и держится сейчас
    наша современная автомобильная Диагностика.

    Источник

    Оцените статью